来源: 本站 时间:2015-08-25 08:44:43
&nbs🧔p; 五阳矿选煤厂深挖内潜,依托技术革新,对装仓精煤运输段进行了技术改造,使该段故障停机时间由原来的每月平均8.61小时降低到现在的0.41小时,每年为安全生产赢得近百小时,直接产生经济效益达100多万元。
该矿选煤🎃厂把设备的高效运转作为提高生产效率的重要手段,通过对故障环节进行分析研究判断,发现装仓精煤运输段故障率占♚精煤运输故障的79.2%,为此,该厂开展技术难题攻关,针对在洗选精煤过程中,造成皮带机头溜槽内物料堆积超标的实际,在溜槽内增加限位器和电子振动器,有效解决了因精煤下料槽堆积超标的问题;针对下料冲击强度大,清汰器磨损皮带严重,直接制约和影响安全生产的实际,在皮带与皮带架之间增加缓冲床,减小下料时对皮带的冲击强度,并将清汰器改为清扫器,延长了皮带使用寿命。
&🎃nbsp; 通过对装仓精煤运输段三项技术改造,使整个运输设备故障停机时间由每月15小时左右降到了现在的每月不足6小时,保证了生产的正常运行,极大地提高了工作效率❀。
&n🍸bsp; (文 育新 张星)
责任编辑:韩鹏飞
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