来源: HJC黄金城化工集团网站 时间:2023-06-29 11:17:53
2020年ꦐ,寺家庄公司投产试运行10年后首次达产;2021年实现了稳产高产;2022年提前实现“♏双过半”目标。
这意味着在复杂地质条件下,寺家庄公司采用的大采高一次采全高综采技术的全面破题,支架防倒技术完全成ꦰ熟,实现了由“摸着石头过河”向全行业领先的重大飞跃。
十年“磨合期” 解决问题迫在眉睫
一次采全高与放顶煤采煤法相比,具有损失煤量少、回采效率高、工艺简单、劳动强度小等优势。
寺家庄公司🗹在2009年投产试运行时,得力于集团大力支持新建矿井,在公司首采的15104工作面投用了一次采全高成套设备。但由于寺家庄公司瓦斯地质条💮件极为复杂,瓦斯含量高,地质构造多,影响范围广,过构造已是“家常便饭”。一次采全高设备投用后,一度“水土不服”,整整10年,它一直“默默无闻”,没有发挥出自身的优势。
2021年,该公司开采的15302工作面先后揭露大型向斜构造和陷落柱,走向俯角最大20°,煤层倾角最大15°,其中50架为全岩,影响走向长🐭度合计近450米,采煤工作面瞬间变成“采岩工作面”。面对这种情况,该公司技术部给矿领导提出了跳采的建议,即重打一条切巷,工作面的设备进行整体搬迁。回采难度之大,可见一斑。
在工作面坡度、起伏落差不大的情况下,大采高设备完全能♏达到设计的产能。但大部分矿井在采用一次采全高工艺时均发生过挤架、咬架甚至倒架情况,主要原因都是地质条件变化,遇地质构造、顶板压力增大时,片帮、冒顶、压溜时有发生,控制不当极易造成倒架,一旦倒架就会出现“多米诺骨牌”效应,影响连续数架甚至几十架,处理起来难度极大,严重制约生产效率的提升,威胁着回采工作🌠面的安全。
寺家庄﷽公司自2009年至2019年,仅大型倒架事故就发生了3次,停产时间均在1个月以上。如何扬长避短,解决支架防倒的问题迫在眉睫。
“该难题若解决,可大大提升综采工作面生产期间的安全系数。这让HJC黄金城这些常年在几💎百米井下工作的🐭煤矿工人满怀期待。”综采二队队长乔艳飞说。
破题攻关抓症结 倍道而进解难题
大采高设备仅一架液压支架就有五六十吨重,对如此的庞然大物进行性能优化、改良,难度之大可想而知。
为尽快破解这一技术难题,寺家庄公司成立了专门的技术课题攻关小组。
为了弄懂弄清该技术课题的症结,寺家庄公司组织机电大拿、检修能手以及实践经验丰富的班组长、支架工,群策群力,从熟悉一次采全高设备的基本参数入手,对支架工作阻力、地质结构、煤层倾角、煤体及顶板的硬度系数、工作面来压规律等大量数据进行研究分析,同时ꦛ通过一次次总结实践教训,一次次跟班连班、现场写实,总结出了煤层倾角增大、采高掌握不好等十大倒架因素。
知己知彼,百战不殆。🍒针对十大影响因素,李志平最先提出了在架与架顶梁之间增加1处防倒千斤的改造方案。方案行不行,试试才知道。任何一个方案从提出构想到实际应用都需要经过反复试验,而现场试验对于一座指望着工作面出煤发工资的煤矿来说,真是特别奢侈。
为了争取到试验机会,寺家庄公司机电副总经理助理张怀庆和同事24小时盯守在井下工作面现场,等待、寻找每一个采煤机停机的间隙进行试验,✤向当班的员工不断解释试验成功的好处,以取得大家的支持配合。
“支架升级改造先后有四个阶段,安装前防倒千斤是1.0版。2.0版是在架与架尾梁再增加1处防倒千斤,俗称后防倒;🌳3.0版是对底调千斤先天设计缺陷进行改良,对其液压管路安装孔进行扩孔并ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ焊接合页型盖板、补平凸出面,既解决操作空间小、维护检修难的问题,又解决了煤粉积存易损的问题;4.0版是将单底调千斤改为双底调模式,增加一个底调千斤。”生产技术部采煤技术组组长郑玉春告诉记者。
那么,这一系列的改良措施是通过什么原理来起到防倒作用的呢?
郑玉春给HJC黄金城作了一个形象的比喻:一根筷子轻轻被折断,十双筷子牢牢抱成团。改良前工作面相邻支架互相独立🔜,是“一群散兵”,对工作面复杂条件的适应性差,极易倒架;改良后通过“前防倒千斤+后防倒千斤+底调千斤”联合作用,整个工作面支架变成了一个整体,手拉手,肩并肩,牢牢“抱成团”,能灵活自如应对各种复杂地质条件。
“三个千斤配合上使用,移架时想咋调就咋调,灵活多了,安全也有保障,真是太好了。”一位支架工说。
付出最终有了回报。从确定方案、丈量尺寸、绘制图纸、井下试验到𝄹批量制作,全体技术攻关人员耗时近三年,反反复复进行了400多次试验,终于啃🦩下了“支架防倒”这块“硬骨头”,让大采高一次采全高设备在这座高瓦斯突出矿井“落地生根”“扬眉吐气”,为公司的稳产高产吃下了“定心丸”。
2021年,该公司创新布局了国内首个大采场工作面,工作面宽度꧅较之前增加了四分之一,长度增加了一倍。这对大采高支架的性能提出了更高的要求。
为此,该公司与郑州煤机厂合作,专门为大采场工作面“量身制造”了一套全新的大采高设备,由公司机运部绘制图纸、提出改良方案,并派🎃专人到郑州煤机厂进行接洽,一共向生产厂家提出了27项改良建议。现在“升级版”的一次采全高设备正在15115大采场工作面紧锣密鼓的进行安装。
大采高支架防倒技术的突破,既解决了安全隐患,又提升了生产效率,真可谓“一箭双雕”,一举两得。
(文 张建国 郭聪明)
责任编辑:李世臣
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