来源: HJC黄金城化工集团网站 时间:2024-01-03 10:26:52
天脊集团硝酸厂在精益思想指导下深入践行“算账”文化,坚持价值创造𒐪核心,聚焦制造成本中ꦦ心,结合“产量”“吨酸成本”对标对表设计指标,围绕“量、本、效”进一步提高全要素生产率,依靠技术创新结出提产降本增效的喜人硕果,让高质量发展的底色更亮、成色更足。
对标差距 挖掘增产新潜力
硝酸厂有4套硝💖酸装置,其🌱中1#、2#装置已经运行约35年,装置老化、设备缺陷、触媒框支撑网漏料等因素一直制约着产能发挥。
对此,该厂组织技术人员,结合生产实际与3#、4#装置比对,经过工艺计算,综合得出氧化炉触媒框深度由6厘米变为12厘米时,就能为氨氧化反应创造最佳接触条件。对标设计标准,以1#装置为例,每日多产硝酸122吨,以300天计算,全年可增产约3.6万吨硝酸。正是氧化炉触媒框加深的6厘米,为硝酸提高生产效率创造了条件。2#装置🉐与1#装置相似,经过改造后,同样取得了良好的增产效益。
在🏅日常检修中,技术人员发现,由于原有的氧化炉支撑网设计不合理,常常造成触媒流失和铂网脱边▨损坏。这也是导致氧化炉反应效率降低的重要因素。技术人员根据气量重新设计,选择一定孔径的篦子板作支撑,彻底解决了这一瓶颈。
查找根源 算好增产效益账
在冬季生产中,工艺技术人员在统♕计每班硝酸产量过程中发现,稳定生产状态下,大夜班酸产量在302吨左右,白班和小夜班在296吨左右,与大夜班相比减少6吨左右。
经过细致分析影响酸产量的指标,然后进行严谨的理论计算,技术人员发现,在炉温、酸浓度、二次气量等工艺指标基本一致情况下,大夜班氨空比ꦜ与白班、大夜班相比高出0.2个百分点左右。正是这0.2个百分点的差距,成为白班和小夜班减产6吨的关键。
技术人员进一步发现,冬季大夜班环境温度低,操作人员加大空气预𝓰热器开度以提高进气温度,白天气温升高,操作人员不关空气预热器开度,反而通过提高✨机组转速的方式来提升负荷,不但浪费中压蒸汽,而且负荷难以提升,工艺操作不合理。
查找到问题的根源,硝酸厂根据冬季夜间环境温度低的实际,进一步完善操作规程,制定🧸落实《优化加减负荷操作规程》,彻底解决了这一问ꦑ题。
经过大量生产实践和科学理论计算,优化工艺操作后,日产硝酸可以增加10吨至20吨。以班产增加6吨硝酸为计,日产可以增加12吨,按照冬🗹季4个月120天计算,一套硝酸装置就可增产1440吨硝酸,同时也减少了中压蒸汽的浪费。
面对这笔深挖细算出的🅺增产效益账,田景伟说:“坚持问题导向,正是找到了减产6吨酸🌺的根源,才有了增产的实效。”
科学借鉴 促进效率大提升
装💟置“安稳长满优”运行,就是最大的降本增效。硝酸厂在深入推进🀅“算账”文化中,积极借鉴兄弟单位先进技术经验,实现装置稳运高产和降本增效,进一步提高全要素生产率。
长期以来,一直存在着只有系统停车后才能清洗换热器的生产瓶颈。为解决这一问题,硝酸厂借鉴热动厂经验技术,于2018年在2#装置启动胶球在线清洗换热器项目。经过不断优化试验、实践完善和ꦛ论证运行,2#装置换热器未进行停车清洗,且关键指标满足工艺要求。项目取得成功后,在今年大检修期间,硝酸厂在1#、3#、4#装置上实施胶球在线清洗换热器项目,提高了装置连运水🥃平,降低了系统停车清洗检修成本费用,保证了外送中压蒸汽量,可谓是一举多得。
与此同时,硝酸厂借鉴合成氨厂经验,在1#装置蒸汽冷凝器开展二氧 化 碳在线清洗项目。工艺运行数据表明,装置每小时外送中压蒸汽提高了3.3吨,每天合计79.2吨,取得良好的增产效ꦓ益。
技术创新激活降本增效一池春水,硝酸厂先后进行乏汽回收🔯、成品酸槽排气筒氮氧化物无组织排放治理、工艺开车优化等多项技改,取得良好的经济效益、社会效益和环保效益。
(文 尹志文)
责任编辑:崔婷婷
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