来源: 本站 时间:2022-01-07 10:00:14
“我🍰觉得自己没有哪个方面了不起,就是喜欢动脑筋,想办法提升工作效率,尽量缩短设备检修时间,满足井下队组生产需要。”王庄煤矿机修厂职工张爱忠如是说。
1987年参加工作的张爱忠,从工人到班长、直到车间主任,一直从事钳工工作。在这一岗位上,他始终相信作为一个技能工人不能只靠体力,更需要用脑力,要擅长学习,学会思考和总结,要当一名技术创新型员工。面对井下大型笨重设备,如何让♑操作起来更快更省力,这成为他经常思考的问题。
一次,井下队组送来一个异形工件,请厂里帮忙在工件上钻几个眼。在工件上钻眼太简单了,这对张爱忠来说就是小菜一碟꧅。可真正把工件🌳放到台钳上时,张爱忠和同事们傻眼了:怎么也固定不牢,以至于无法进行操作。最后经过几天的忙碌,他对台钳钳口进行了改造,制作了一种多用台钳钳口,可以满足不同形状工件的固定,这才把难题解决掉。他凭借这一成果获集团职工“五小”竞赛成果二等奖。
诸如此类的小改造小制作有多少,张爱忠没有统计过。他说反正遇到问题就想办法解决。其中,“多功能起吊运输车”“电牵引采煤机组花式蘑菇帽和专用工具”等十多项成果荣获山西省和长治市“五小🍨”竞赛优胜奖,还有的申报了国家专利。
在围绕问题制定解决方案的同时,张爱忠还在充分发挥现有设备最大效能上作文章、动脑筋。一次,井下掘进机发生故障,需要在行程联轴器的对轮上加工一个键槽,由于厂里的设备马力小,加工不了这样大的工件。按照常规,需要到集团机修公司加工,而且还得提前申请报批,安排日期,最短也得三天时间。可时间不🃏等人,井下只有十个小时的检修时间。看着着急的井下员工,张爱忠稍作思索,告诉队组员工稍等,他想想办法。从中午到晚上,经过数小时的紧张操作,张爱忠和同事利用厂里现有的装备,通过二次加工,终于按时完成了这一艰巨任务。张爱忠研究的这套大型联轴器键槽加工法,后来被广泛应用到各种配件加工上。
在这次事件中,他发现由于设备笨重,移动设备极其不便。厂里在维修大型电机设备时,维修人员跑前跑后,工作量很大。受此启发,张爱忠设计了一种电动机检修工作平台,检修人员只需在一个位置𓆏上,通过动力旋转检修平台,便可完成故障电机的360度旋转,大大降低了检修人员的劳动强ꦦ度,同时也缩短了检修时间。该设计被评为全省“五小”竞赛优秀成果三等奖,张爱忠作为设计者也荣记山西省个人“二等功”。
能成为一名优秀技师一定有高超的技能,如果能成为行业里的优秀人才也一定会有一门绝技或“绝活儿”。张爱忠同样不例外,作为一名钳工,每当别人问起他的绝技绝活儿时,张爱忠淡然一笑:“哪有什么绝活儿,设备故障判断排查都一样,无非就是‘问、听、看、摸、闻’,即询问操作人员发生故障过程和现象;听设备发出的声音;看设备运转状态;摸设备温度;闻有无特殊气味。”可就是这简单的几个字,也是这么几个步骤,张爱忠的设备故障判断排查处理时间就要比别人缩短一些。他说:“在判断故障时,他会把这个方法综合起来运用。比如在摸设备度的同时,用手感触设备有无震动,并及时确ꦕ定震动点在哪里;在看设备运行状态时,同步闻设备有无异常气味,听设备异常声音在何处,然后对这些信息进行综合分析,最终确定故障原因。”就是这种“合并式”的综合分析判断法,让张爱忠形成了自己独特的检修方法,提高了设备故障排查速度,成了别人眼中的“绝活儿”。
(文 杨武军)
责任编辑:郝佳丽
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