来源: 本站 时间:2022-04-23 08:54:21
算清“明白账”,发展有方向。工程建设中心坚持效益导向,树立“算账”意识,通过优化设计与施工🐎组织衔接、强化过程管控与验收等全过程、全周期管控措施,推动项目建设精益化管理,不断提升工程项目建设管理水平,实现投资省、工期短、质量优、效益好的建设目标。
工程建设中心采用系统思维构建工作体系,通过“三严三管一验收”对建设项目进行全过程全流程管控,即严格审查初步设计、严格审查施工图纸、严格招投标管理,管好建设项目的质量、工期、投资,强化竣工验收🐷管理,做好项目结(决)算工作。在将项目精益化管理的触角延伸至项目前期准备、建设实施、竣工验收全过程的基础上,通过在项目优化设计上下苦功、使巧劲,降低工程造价,压缩成本空间,实现了降本增效、提效增效和创新创效。
工程设计是项目建设的灵魂,是落实项目决策、实现建设项目自身功能和价值、合理控制成本的关键环节。工程建设中心在设计单位选择上,严格把关,优中选优,选取经验丰富、资质过硬的设计单位成为合作伙伴;在设计审查时,确保安全、满足正常𝄹使用的前提下,进一步优化设计方案及图纸,合理控制建设规模和设计参数,从源头上保证设计质量;在项目建设实施过程中,对设计进行“回头看”,根据现场条件变化进行二次优化,确保合理降低工程造价,减少不必要的浪费。
按照干前算政策、干中算变化、干后要结果的要求,工程建设中心从设ไ计源头发力,根据条件变化,积极与设𝓡计单位、建设单位沟通协调,不断优化井巷工程和地面工程的设计方案,既保证了工程质量,又提升了经济效益。
东盛煤业西翼轨道巷、运输巷、回风巷煤巷段原施工图设计支护锚杆排距为900mm,锚索排距为1800mm,由于9+10#煤层直接顶板以K2灰岩和泥岩为主,岩石硬度大,围岩稳定,锚杆、锚索打设效率低,造成项目建设进度缓慢。工程建设中心积极组织调研,委托华北科技学院测试顶板灰岩、9+10#煤体的围岩物理力学参数,并对巷道围岩进行钻孔窥视后,由华北科技学院编制完成了《二水平延深开拓大巷锚杆支护优化研究方案》,将轨道巷、运输巷、回风巷煤巷段支护优化为锚杆排距为1500mm,锚索排距为3000mm;优化支护设计后,开拓大巷煤巷段预计施工3000米,每米巷🌌道节省投资约1292元,施工预算约降低387.74万元。同时,掘进速度由120米/月提高到260米/月,大大提升了开拓效率。
140万吨/年焦化项目厂区东侧自然地势高差较大,原设计部分区段ꩲ需砌筑高重力式片石挡墙,工程造价约700万元。经过设计优化后,更改为土方分层碾压回填,围墙基础变更为钢筋混凝土条基,节约工程投资200万元。常村煤矿南翼曲庄风井瓦斯抽放泵站原设计ꦑ位于风井场地东南角高填方区域,根据设计图纸,现场需要进行大范围地基处理,地基处理费用为145.69万元,考虑到地基处理深度较深,且造价高,工程建设中心积极组织建设、勘察、设计单位深入现场实地查看,将原设计的瓦斯抽放泵站位置向北整体偏移5米,避开了高填方区域。经过设计优化后,地基处理费用减为30.57万元,节约工程投资115.12万元。
工作业绩怎么样,真金白银最有说服力,工程建设中心从设计源头就算大账、算细账,打造精益管理的新常态,形成了创造ཧ活力竞相迸发、经营效益充分涌流的良好局面。
(文 郭艳霞 赵衍东)
责任编辑:李世臣
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